為保證煤泥烘干機(jī)在洗煤廠正常運(yùn)作,九天售后人員走訪了多家洗煤廠客戶,總結(jié)出以下容易出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,僅供參考。
問題1、煤泥入料刮板機(jī)緩沖倉下料困難,現(xiàn)場需人工鏟料并加清水沖料,清水添加量為40kg/h。
解決方法:將緩沖倉前側(cè)直板更改為斜板,緩解下料堵塞現(xiàn)象,達(dá)到設(shè)計處理量。但無法實(shí)現(xiàn)均勻給料,造成實(shí)際控制參數(shù)的調(diào)整頻繁。
問題2、北側(cè)旋風(fēng)除塵器工作效率低,星型卸料器上部緩沖灰斗易堵塞。
解決方法:設(shè)計并制作重圈代替星型卸料器
問題3、煤泥干燥系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時,所有設(shè)備瞬時停止運(yùn)轉(zhuǎn),集中控制無法開啟設(shè)備,只能就地啟動,當(dāng)日上述情況連續(xù)出現(xiàn)4次。
解決方法:初步認(rèn)為是煤泥烘干機(jī)設(shè)備過載造成上述情況,將落實(shí)配電系統(tǒng)設(shè)置參數(shù),若再次出現(xiàn)上述情況,則根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)能力對配電系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行安全設(shè)置。
問題4、燃煤爐煙道閥門在顯示關(guān)閉狀態(tài)時仍存在150mm縫隙,經(jīng)調(diào)整,現(xiàn)仍存在20mm縫隙,并且閥門主體鐵板出現(xiàn)裂紋。
解決方法:提專用煙道閥門,并根據(jù)閘板材質(zhì)的熱膨脹系數(shù)及安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,調(diào)整縫隙寬度。
問題5、熱風(fēng)爐底拱34環(huán)前第一環(huán)發(fā)現(xiàn)斷磚9塊,目前尚無脫落現(xiàn)象。
解決方法:計劃在更換星型卸料器及安裝防爆板檢查平臺時,對此問題進(jìn)行治理。方案①需準(zhǔn)備T-19梯形磚24塊、T-3平磚10塊、膠泥2袋及模具,進(jìn)行重砌,完成后可直接生產(chǎn);方案②用高鋁澆注料澆灌成型,可72小時后生產(chǎn),此方案穩(wěn)定性好。
問題6、熱風(fēng)爐環(huán)砌支撐處掉磚32塊。
解決方法:此問題為磚體熱脹冷縮造成松動、內(nèi)鼓、脫落。經(jīng)入內(nèi)檢查,對結(jié)構(gòu)無影響,且在今后生產(chǎn)中使用,無安全隱患,且復(fù)砌后會再次掉落。計劃待爐體大修時一起恢復(fù)。
問題7、熱風(fēng)爐前拱底梁下200mm方梁現(xiàn)脫落20mm。
解決方法:前拱底梁下200mm方梁現(xiàn)脫落20mm為正常老化,雖見鋼筋但無危害,由于此梁不是承重梁,是提升煤閘板的防護(hù)擋梁,若完全老化脫落,造成閘板損壞或變形,將免費(fèi)提供閘板。
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